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“‘机器换人’换来的新景象”
发布时间:2013/5/20   稿件来源:湖州日报   

久盛地板五年引入5000多万元新设备

    由省内七八个地市组成的采购团日前来到南浔久盛地板有限公司,约400多人在参观生产车间时,对眼前的现代化生产流水线伸出了大拇指。企业行政副总徐阿坤说:“这得益于我们2008年以来不断地引进设备、改进设备,进行技术改造。是‘机器换人’让我们这家传统企业有了现代气息。”

    2008年以前,久盛地板有限公司有一线员工500多人,相比如今的300人显得“臃肿”很多,可以说,制造木地板的每道工序上都“堆满”了人。据介绍,因为以体力活居多,全员劳动生产率不高,产品一次合格率仅仅维持在行业平均水平。“我们是劳动密集型企业,每年企业利润的大部分都用在了人工上面。”看到了问题的症结,企业开始向现代化设备寻求“技术红利。”

    解决问题的第一项举措是从企业的实木复合地板生产车间入手。企业投入1000多万元,换掉了原有的生产线,转而根据实际操作需要自主研发设计,并请专业机械生产厂家定制了实木复合地板自动压贴线,原本一班18人的班组减少到了11人,涂胶、贴面、冷压,再进入热压程序,然后进入切边系统,工人在流水线上仅仅需要控制下按钮,每道工序之间得到了衔接,“在这设备没上之前,几个工序都是散断的,一个工序一台机,搬运还得要人工,一圈下来,费时费工不说,质量也不稳定。比如切边,以前要先切两边再切两端,分两步走,现在是一步到位。”在设计这套设备时,项目部经理吴忠其与公司高层围坐在一起,整整开了三个企业技术专题例会。

    同样是吸纳技术意见,企业自主研发了新型仿古地板机,取代了使用一直不理想的老机子。我们在生产车间看到,坯料被输送带送进全封闭的机器,不见扬尘,不闻刺耳的噪音,一会儿,一块块纹理自然、光滑的地板就从机器的另一端出来了。“这在国内是罕见的。以前这工序我们都是纯手工,也就是平时大家看到的‘木匠刨木头’,现在换上了机器刨流水线, 1台机可以顶替5人。机械手操作定位误差很小,能有效降低产品不良率,使产品品质得到了有效提升,人均生产效率也大大提高了。”看到成效显著,公司又对强化地板裁板机进行了技术改造,现在采用的是多片锯,以前裁板机每台2人,现在虽然还是2人,但1台可以抵得上以前的6台。

    人工成本的降低没有满足企业的胃口,企业继续通过引进设备在用能方面做文章。木地板企业在生产过程中,产生大量的木屑,木屑通过散在车间各处的吸尘装备收集,只要生产不停,通往木屑房的风机就得开着。如今,企业引进了国内最先进的中央除尘系统,并在输送的半路上设置了直径4米、高8米的储存罐,等到罐子存满木屑后,再开启风机,“以前是比较费电,现在机器不用空转了。”

    为提升机器装备的生产效率和产品质量,企业通过设立创新基金的形式,鼓励员工提出可行性意见,油漆工张庆忠和计冬冬就因为补板工序的工艺改进建议得到采纳,并产生效益,获得了一万元的奖励。“说穿了很简单,就是将补板工序前置。”吴忠其介绍说,木板送上油漆设备后,刷上了相对较厚的油漆,然后进入补板工序,这时候如果发现产品不合格就要返工。如果将先期补板再送油漆设备,发现问题就能提前,优质产品率得到了15%的提升,而且返工的人工成本也降低了。“随着资源要素的日益紧张,寻求企业实力升级,‘机器换人’势在必行。”徐阿坤说。截至目前,久盛地板用于设备引进、改造的资金已达5000多万元,申报专利100多项,已经授权的有60多项。人性化的机械作业,使一线工人减少了40%,而产量和产值却稳步上升。一次性成品率也达到了99%以上,比以前提高了7%,减员增效、减能增效、提高优质产品率……这些目标在传统企业久盛地板内正在得到实践。

 

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